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关于兴澄特钢论文范文资料 与基于兴澄特钢4300mm中厚板轧机机械压下的装置问题有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:兴澄特钢范文 科目:毕业论文 2024-02-07

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摘 要:在当今社会中,钢铁是一种非常重要的材料,在很多领域当中,都有着广泛的应用.以兴澄特钢为例,4300mm中厚板轧机的机械压下装置存在着一定的问题,对钢厂生产效率产生了一定的影响.基于此,本文首先对兴澄特钢4300mm中厚板轧机机械压下装置的结构原理进行了介绍,分析了其中存在的问题,进而对其改进措施进行了探讨.

关键词:兴澄特钢;4300mm中厚板轧机;机械压下装置;问题分析;改进措施

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.10.044

0 前言

兴澄特钢4300mm中厚板轧机是由Danieli公司设计制造,设备投产时间为2012年,在日常运行中,能够维持稳定的运行,年设计产量为160万吨,月均产量在8~10万吨左右.不过,在实际运行中,轧机机械压下装置中存在着一定的问题,影响了轧机的运行效率.对此,通过对装置存在的问题,提出了一些改进措施,以期进一步提高轧机的生产效率.

1 轧机的结构原理

在兴澄特钢4300mm中厚板轧机中,机械压下装置在机架顶部操作侧及传动侧,作用是调整辊缝.在装置中,包括了压头装配、压下螺母、压下螺丝、蜗轮蜗杆减速机、液压回送装置、制动器、联轴器、电动机等部分.在运行当中,电动机通过联轴器对蜗轮蜗杆旋转进行带动,配合花键齿带动压下螺丝在压下螺母中旋转,从而完成升降移动的动作,通过压头装配对上支承辊轴承座中发挥作用,从而对辊缝进行调节[1].

2 轧机机械压下装置的问题

在设备投入使用之后,在逐渐释放产能的情况下,其机械压下装置出现了一定的问题.在装置伸缩罩的运行当中,会发生爆裂的情况,对各类不同品牌伸缩罩进行尝试使用,均未取得理想的效果.在压头装配中,容易发生压盖堆焊铜层脱落的情况,可能损坏唇形密封圈.在压头装配止推轴承滚子的位置,存在较多铜沫,会影响轴承的使用年限[2].机械压下装置在抬升、压下的动作中,效率较为缓慢.在实际运行中,电动机压下速度最高为每分钟987转,而抬升速度最高为每分钟1000转,因而压头装配的上下移动线速度约为每秒30毫米,不符合每秒50毫米的设计速度要求.

3 轧机机械压下装置的改进

(1)伸缩罩.伸缩罩在压下螺丝运动当中,会不断的被压缩和拉伸,因而伸缩罩内部气体也会不断被压缩.但在压缩罩设计中,没有预留排气孔,因而由于伸缩罩内部气体的压缩,其中压强也会增大,因而容易造成伸缩罩的爆裂.针对这一问题,应当在伸缩罩上设计相应的排气孔,这样在气体被压缩时,能够通过排气孔及时排出,避免了压强过大造成伸缩罩爆裂的情况.

(2)压头装配.在压头装配结构当中,初始设计存在一定的不足.在机械压下装置运行当中,外罩压靠在上支承辊轴承座,压下螺母对压下螺丝产生作用,压下螺丝的旋转运动,被止推滚子轴承转变成上下运动.而在止推滚子轴承、压下螺丝、外罩之间,不存在轴向约束,因而在设备运行中,压下螺丝和外罩可能发生不同轴的现象[3].在设备运行中,可能发生支承辊轴承座倾斜,因而造成压头装配外罩倾斜,导致压下螺丝对堆焊铜层发生啃咬效应,导致铜层的脱落,损坏唇形密封圈.在压头装配当中掉落的铜沫,会在止推滚子轴承附着,进而使轴承的使用年限受到影响.

由此能够看出,在止推滚子轴承中,压头外罩没有实现定心,因而在设备运行中,外罩的是轴向自由的状态.基于此,重新设计压头装配的内部结构,确保在止推滚子轴承上实现外罩定心.在设计中,将压盖和堆焊铜层分离,在外罩上对压盖进行紧固,并与压下螺丝间保持一定的距离.在压盖上方进行密封操作,避免压下螺母研磨产生的铜沫落入到压头装配当中.将导向机构设置在外罩和止推滚子轴承外圈之间,确保止推滚子轴承与外罩的定心.在外罩位置进行密封设计,避免铜沫进入止推滚子轴承,同时对回油口进行设置,确保掉入的铜沫润滑油能够及时排出.

(3)压下抬升速度.在压下抬升过程中,由于速度缓慢,因而推断可能是压下电机的功率不足,因而校核压下电机的功率[4].压下电机带动蜗轮蜗杆减速机运动,从而使螺丝旋转,配合压下螺母完成压下抬升的动作.工作辊弯辊缸、支撑辊平衡缸的过平衡力,由压下螺丝端部承担,因此,在压下螺丝的转动过程中,需要对这种过平衡力带来的摩擦静力矩,以及启动加速度带来的动力矩进行克服.在改进过程中,采用公式Qbg等于Qb-Gb计算上支承辊过平衡力,其中Qb为上支撑辊平衡力,Gb为上支撑辊平衡力平衡部件总重量;用公式Qwg等于Qw-Gw计算上工作辊平衡力,其中Qw为上工作辊平衡力,Gw為上工作辊平衡力平衡部件总重量.根据设备各项已知参数进行计算,能够得出Qbg等于598kN,Qwg等于874kN,所以,总平衡力为1472kN.设备电动机具有2.5倍的最大过载系数,在实际运行中无法实现最大的输出力矩.按照2.5倍电动机最大输出力矩,机械压下装置的理论最大压下速度也仅为每秒45毫米,最大抬升速度为每秒50毫米.经过检测,发现电器调试人员将电动机启动力矩控制位1.7倍额定力矩.对此,进行变频检测,允许电机过载达到2.5倍,就能够对压下抬升速度慢的问题进行解决.

4 结论

4300mm中厚板轧机是兴澄特钢日常生产中最为重要的机械设备之一,为钢厂的产量提供了有力的保证.经过分析发现兴澄特钢4300mm中厚板轧机的机械压下装置存在一定的问题,对此,结合其具体的结构原理,分析了其中存在的问题,采取有效的措施进行了改进设计,使得装置存在的问题基本得到解决,工作稳定性进一步提高,工作效率也大大增加.

参考文献:

[1]熊涛,王世森,李德发,洪君,梁宝珠.基于人工神经网络的4300mm宽厚板精轧机轧制力矩预报的研究[J].热加工工艺,2012(19):124-126.

[2]陈军平,李凡,丛津功,苏万涛,王晓强,王超.鞍钢4300mm厚板线超快速冷却系统的研发[J].钢铁研究学报,2011(S1):6-10.

[3]刘永锋,高新,赵春江,熊杰.轧机压下螺母承载特性的有限元计算和分析[J].机械设计与制造,2015(03):225-228.

[4]柳希泉,袁小康,孟帅,王卫芳.莱钢4300mm宽厚板厚度控制及优化[J].信息技术与信息化,2013(04):64-67+71.

作者简介:徐伟明(1974-),男,江苏江阴人,技师,研究方向:材料成型与控制.

兴澄特钢论文参考资料:

结论:基于兴澄特钢4300mm中厚板轧机机械压下的装置问题为关于对不知道怎么写兴澄特钢论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文兴澄特钢论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。

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