分类筛选
分类筛选:

关于氧化铝论文范文资料 与论晋北地区氧化铝生产中硫元素的处理方法有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:氧化铝范文 科目:期末论文 2024-03-23

《论晋北地区氧化铝生产中硫元素的处理方法》:本论文可用于氧化铝论文范文参考下载,氧化铝相关论文写作参考研究。

摘 要:本文论述了氧化铝生产中硫元素的来源,浓度变化,对生产设备的危害,及晋北地区氧化铝生产中硫元素的处理方法.

关键词:硫元素;来源;危害;处理方法

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.08.217

1 引言

在氧化铝生产中,硫元素会逐步富集,若不处理,将抑制主要经济技术指标,造成设备腐蚀,甚至事故.本文论述了硫元素的来源、危害,探讨了处理方法.

2 正文

2.1 硫元素的来源

(1)矿石中,主要是黄铁矿及其异构体白铁矿和胶黄铁矿,也可能存在少量的硫酸盐,山东、广西铝土矿中硫含量较高.铝土矿中硫转入溶液的程度与许多因素有关,矿物形态、溶出温度和时间、碱浓度及其它杂质含量等.黄铁矿在180度开始被分解,白铁矿、磁黄铁矿更易被分解,并随着温度的升高、溶出时间的延长和溶液中碱浓度增加而提高.氧化剂和还原剂都能影响硫化物的分解,用空气氧化处理矿浆可降低硫向溶液的转化率.

(2)煤中,在烧结法生产中,从原料及烧成煤中带进生产过程中的硫,在烧结时与碱作用生成硫酸钠,溶出时进入溶液,并在生产中循环积累,使硫酸钠含量增高.

(3)化学酸洗,溶出机组套管每年酸洗一次,蒸发器每六个月酸洗一次.每组溶出机组酸洗每次用酸二十吨,每组蒸发器酸洗每次用酸三十吨,其余换热设备化学清洗用酸量较少.

2.2 硫元素的危害

(1)烧结法生产中,因硫酸钠熔点低,仅为884℃,当熟料中含量超过5%时,熟料窑结圈频繁,操作困难;并造成碱耗的增加.硫酸钠的熔点低,且不易分解和挥发,在1300至1350℃时才开始分解,但还原剂的存在,可以促进硫酸钠分解,如碳存在时,可以在750至800℃下开始分解,当还原剂、氧化物及碳酸钙同时存在时,其可以完全分解,因为硫化钠和硫化亚铁结合生产复盐,熟料溶出时进入溶液,碳酸化分解时发生分解,使氢氧化铝被硫化亚铁所污染.

(2)在拜尔法溶液中,硫不仅造成碱损失,而且硫离子含量提高后会使钢材受到腐蚀,增加溶液中的铁含量,降低氧化铝的溶出率;一定条件下它以复盐碳钠矾析出,这种复盐在蒸发器和溶出机组内结疤,降低传热系数.硫代硫酸钠对铁的溶解度无影响,但有氧化剂时,会加剧钢的腐蚀.二硫化钠是更强的氧化剂,对蒸发器有强烈的腐蚀作用:硫化钠与铁反应生成可溶的硫代配合物,提高了铁的溶解度,破坏了钢表面的钝化膜,使其转变为活化状态,硫代硫酸钠、二硫化钠与金属铁相互反应,把铁氧化成二价态,促进了硫代铁配合物生成.这些溶液中的硫综合起作用,强化了钢在腐蚀过程.

氧化铝的溶出率随着铝土矿硫含量提高而降低,随硫含量从0.32%提高到4.68%,溶出率下降0.97%;随着溶液中硫化钠和硫代硫酸钠浓度增大,硫代硫酸钠浓度高于3克/升、硫化物浓度高于5克/升时,可以生成一种水铝代硅酸钠的物质,造成氧化铝和氧化铝的损失.硫酸钠可使分解速度降低,浓度低时不明显,当硫酸根离子超过30至40克/升时,分解速度开始显著降低.

2.3 硫元素促进作用

溶液中的钠盐,尤其是硫酸钠能加速针铁矿变成赤铁矿,在235℃下,溶液中含3至5克/升硫酸钠,并添加干矿量3%的氧化钙,可以使90%的针铁矿在50至60分钟内变成赤铁矿,增加赤泥的沉降性能 .

2.4 硫元素的消除

(1)在工业上,铝酸钠溶液脱硫的方法:一是鼓入空气使硫氧化成硫酸钠,在蒸发时析出;二是添加除硫剂,如氧化锌和氧化钡,铁也得到清除.添加氧化锌可使负二价硫离子完全脱除,缺点是含锌材料较贵;三是采用特殊方法.

(2)在烧结法中主要是采用生料浆加煤的方法排除硫酸钠的积累.生料浆加煤使熟料中硫大部分成二价硫化物及二氧化硫状态,从弃赤泥中排除,使生产过程中硫酸钠积累缓慢,降低了硫酸钠的平衡浓度.

2.5 晋北地区某厂硫元素的处理

此厂一期为串联法,二期为拜尔法,根据化验检测表明,一期串联法溶液中硫元素长期维持在0.8克/升左右,短时间会增加到1.5克/升;二期拜尔法溶液中硫元素长期维持在0.5克/升波动,短时间会增加到1g/l.

此厂硫元素来源,一是矿石成分和烧结法物料造成硫元素浓度变化,逐步富集;二是酸洗造成硫元素浓度的增长.在氧化铝工厂设计中,一般酸洗的废酸由石灰乳中和,送入雨排,但是由于硫酸钙微溶,为白色粘稠浑浊液,处理困难,影响环保,一般是送入沉降槽.通过计算,溶出机组套管酸洗周期为一年,每次需要使用92.5%浓硫酸20吨;蒸发器酸洗周期为六个月,每次需要使用92.5%浓硫酸30吨,通过酸洗,可使系统升高1.5克/升.

根据此厂硫元素检测报告来看,一是系统硫含量未超出工艺要求范围;二是矿石成分中硫含量较低;三是系统中某种工艺在持续的除硫,在没有外来因素的情况下,生產系统的硫会维持在一个较低的水平;四是硫元素在一二期系统中存在一个平衡,一期为0.7至0.9克/升,二期为0.4至0.6克/升.

处理方法.分析表明,在此厂设计中存在三种工艺可以起到持续除硫作用:一是鼓入压缩空气,在分解槽系统中,设计有压缩风提料,提料过程中,通入系统的压缩空气,使之氧化成硫酸钠,一部分在蒸发器和溶出机组析出;二是系统中加入的石灰乳和石灰,部分石灰和石灰乳与硫酸钠反应生成硫酸钙进入赤泥,送入尾矿库;三是生料浆加煤,使熟料中硫大部分成二价硫化物及二氧化硫状态,从弃赤泥中排除.

3 结论

从上述分析可以得出,在晋北地区工业生产中,存在硫元素进入生产系统,因所用矿石成分中硫元素含量较低,且在生产工艺中,部分流程已经附带着对硫元素进行了处理,并足以使系统中硫元素维持一个正常生产工艺指标范围,所以不需要另外增加工艺流程进行硫元素处理.

参考文献:

[1]毕诗文,于海燕等.氧化铝生产工艺[J].化学工业出版社,2005.

[2]John T.Mzlito.拜耳法溶液中硫酸钠的平衡溶解度[J].国外氧化铝新技术文集,1985.

[3]程立.铝酸钠溶液脱硫条件极其热力学研究[D].第二轻金属冶金学术议论文集.西宁,1990.

氧化铝论文参考资料:

结论:论晋北地区氧化铝生产中硫元素的处理方法为关于氧化铝方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关氧化铝论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

相关免费毕业论文范文

和你相关的